臨沂工程機械股份有限公司 高樹光 徐志義 |
1 存在的問題 由于左右翼箱焊后收縮變形較大,使得兩動臂液壓缸支承座的間距和對稱度均難以滿足圖紙要求,不僅造成裝配困難,而且工作過程中會出現(xiàn)動臂上耳座偏磨現(xiàn)象。 2 改進措施 基于以上問題,我們認為,如果先焊好翼箱和骨架并進行消除應力處理,然后再組焊填塊與動臂液壓缸支承座,應該能夠消除翼箱及內架焊后變形的影響。 為此,我們對前機架的焊接工藝由以前一次上胎組焊完成,該為分兩次上胎組焊。 3 兩次組焊工藝 (1)在組焊胎上先把除填塊及動臂液壓缸支承座以外各件定位后點固,然后下胎焊接。焊接時,先焊短焊縫及應力較大的焊縫,長焊縫分段退焊,對稱焊縫和、一定要交錯對稱施焊。 (2)焊完后進行消除應力處理。 (3)將焊好的部件重新吊裝上胎,以鉸接孔定位后裝點填塊及動臂液壓缸支承座,均勻點固定下胎焊接完成。 (4)焊后,填塊及動臂液壓缸支承座不再進行加工。 前機架兩次上胎組焊工藝經一年多試用表明,完全消除了填塊開焊和動臂上耳座的偏磨現(xiàn)象。既減輕了工作量和勞動強度,降低了成本及三包維修費用,又促進了產品的銷售,為公司帶來巨大的經濟效益和社會效益。 |